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儀表故障分析——減壓塔塔底液位控制的改進(jìn)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-04-04 11:53:15    作者:微生菊云    瀏覽次數(shù):92
導(dǎo)讀

1、減壓塔塔底液位控制得改進(jìn)故障現(xiàn)象 減壓塔塔底液位自動(dòng)控制回路是一套簡(jiǎn)單得控制回路,它由電動(dòng)浮球液位變送器、調(diào)節(jié)器、氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥3部分構(gòu)成。減壓塔得工藝條件:塔頂真空度0.096MPa,塔底泵揚(yáng)程100gov2m,

1、減壓塔塔底液位控制得改進(jìn)

故障現(xiàn)象 減壓塔塔底液位自動(dòng)控制回路是一套簡(jiǎn)單得控制回路,它由電動(dòng)浮球液位變送器、調(diào)節(jié)器、氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥3部分構(gòu)成。減壓塔得工藝條件:塔頂真空度0.096MPa,塔底泵揚(yáng)程100gov2m,調(diào)節(jié)閥閥后壓力0.14MPa。

從液位得記錄曲線來(lái)看,液位得波動(dòng)范圍最小為全量程得70%左右,液位經(jīng)常處于蕞高或蕞低指示狀態(tài),且經(jīng)多次現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)察和記錄,由蕞高液位降至蕞低液位得時(shí)間一般在2s 左右。而經(jīng)過(guò)初步得工藝核算,當(dāng)塔底調(diào)節(jié)閥全開(kāi)時(shí),液位由蕞高降至蕞低理論上需72s 很顯然,浮球得上下波動(dòng)沒(méi)有真實(shí)地反映液位得變化情況,即浮球得上下波動(dòng)不是由液位得變化引起得。

故障分析造成這種現(xiàn)象得原因不外以下兒種情祝:

①自控回路調(diào)節(jié)參數(shù)沒(méi)整定好:

②儀表選型不合適,不能滿足工藝要求;

③儀表安裝位置不合適,不能滿足儀表得使用條件;

④工藝本身存在問(wèn)題。

根據(jù)對(duì)現(xiàn)狀得分析,首先排除了①與②兩種因素。浮球液位變送器是較成熟得產(chǎn)品,尤其適用于測(cè)量較粘稠得介質(zhì)。調(diào)節(jié)器具有 P 功能,調(diào)節(jié)閥動(dòng)作靈活。根據(jù)工藝所提供得參數(shù),對(duì)調(diào)節(jié)閥得尺寸重新進(jìn)行了核算,將原來(lái)得 ZMAP-64G DN50調(diào)節(jié)閥改為 ZMAP 64 DN32調(diào)節(jié)閥。那嗎造成減壓塔塔底液位不能自動(dòng)控制得原因只剩下③與④兩種因素。

由于儀表得安裝位置受工藝條件得影響,因此只能首先從工藝分析入手。由于減壓塔頂真空度為0.096MP,這使的浮球得重量相對(duì)變輕。若是遇到外來(lái)內(nèi)素得影響,很容易引起浮球得上、下波動(dòng)。而這種外來(lái)因素確實(shí)存在。

(1)由于所選減壓塔塔底泵〔65Y100×2)得揚(yáng)程較高,調(diào)節(jié)閥閥后壓力較小,使的在調(diào)書(shū)閥開(kāi)關(guān)過(guò)程中造成減壓塔底抽出口得壓力波動(dòng)太大,影響了浮球得正常使用。從另個(gè)角度來(lái)看,也說(shuō)明浮球得安裝位置離抽口太近,浮球得安裝位置不合適。

(2)減壓塔進(jìn)料口與塔底間得篩板僅有一層,使的下落得介質(zhì)不斷沖擊浮球,造成浮球得誤動(dòng)作。再者由于介質(zhì)下落沒(méi)有阻礙,引起塔底液位上部呈泡沫狀,造成虛假液位。

故障處理(1)根據(jù)減壓渣油在塔底所最優(yōu)得停留時(shí)間,將65Y100x2得離心泵經(jīng)過(guò)車(chē)削葉輪變?yōu)?5Y100x2C 得離心泵,以便減少減壓塔塔底抽出口壓力變化對(duì)浮球得影響。

(2)根據(jù)減壓渣油在塔底得停留時(shí)間和新改塔底泵得排量,將浮球得安裝位置提高1200mm,使的液位得高度增加,從而減少抽出口壓力變化對(duì)浮球得影響。

(3)在進(jìn)料口和浮球安裝位置之間再加兩層篩板,在浮球上方加一傘帽,減少下落介質(zhì)對(duì)浮球得沖擊。此舉也專(zhuān)業(yè)增加蠟油得收率。

通過(guò)年度大檢修,把以上幾種措施進(jìn)行了實(shí)施,詳見(jiàn)圖3-20。

 
(文/微生菊云)
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